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G20Cr2Ni4A鋼滲碳軸承滾子斷裂失效分析

發(fā)布時間:2022-09-26

鄒龍江 周全 高路斯

(大連理工大學材料科學與工程學院)

摘 要:經表面先滲碳再淬火、回火處理后的G20Cr2Ni4A 鋼軸承滾子在試車約2h后斷裂。采用金相顯微鏡、維氏硬度計、掃描電鏡、X熒光光譜儀等檢測手段對該軸承滾子的開裂原因進行了分析。結果表明,該軸承滾子顯微組織、化學成分、硬度及滲碳層厚度等均合格;軸承裝配時,工作輥軸線與支承輥軸線不平行造成軋機在運行時軸向力過大,導致軸承滾子開裂失效。

關鍵詞:G20Cr2Ni4A 鋼;滲碳;軸承滾子;斷裂失效

某軋鋼廠使用的軋機支撐滾動軸承型號為3806/711.2-XRS/HCS/HCEP69,軸承滾子材質為G20Cr2Ni4A鋼,屬于優(yōu)質低碳合金滲碳鋼。在軋機廠裝車空載運行2h后,滾體沿軸向發(fā)生斷裂,滾體表面有嚴重的擠壓變形和脫落現象。該滾子為內空心圓柱錐體,內支架圓孔直徑為 Φ14mm,滾體兩端直徑分別為 Φ48mm 和 Φ50mm ,呈柱狀錐體形態(tài)。失效開裂的滾體內孔表面出現深約 5mm 沿軸向的貫通長裂紋。該滾體的加工工藝為:鍛造→車削加工→934℃滲碳→870℃直接淬火→600℃高溫回火→空冷→810℃二次淬火→155℃低溫回火→磨削加工[1]。

1 失效件宏觀形貌及理化檢驗方法

失效軸承宏觀形貌如圖1所示,可見損壞嚴重的是兩列滾子的其中一列,另一列滾子完好無損。送檢的開裂滾子表面存在較多的表皮脫落擠壓痕跡,內孔中有一條深約 5mm 的沿滾子軸向的貫通長裂紋(如圖2中箭頭所指位置) 。

在開裂滾子一端裂紋附近處,用線切割方法沿徑向切取金相試樣,取滾子橫截面為組織觀察面,試樣為長20mm的半圓柱型。金相試樣用酒精清洗并干燥, 經機械打磨和拋光后用4%硝酸酒精溶液腐蝕,用萊卡MEF-4金相顯微鏡觀察顯微組織和碳化物分布形態(tài),以確定組織是否合格及網狀碳化物是否超標。采用JSM-5600LV型掃描電子顯微鏡觀察軸承滾子斷口形貌。應用碳硫分析儀和XRF-1800型X熒光光譜儀分析試樣的化學成分,確定其成分是否合格。采用維氏硬度計測試斷裂滾子的硬度,加載載荷為100g,持續(xù)時間為15s,在經機械磨拋后的金相試樣上,沿徑向由外向里至中心測其硬度,以確定硬度是否達到標準要求[2-3]。

2 實驗結果與分析

2.1 組織分析

圖3為G20Cr2Ni4A鋼軸承滾子的顯微組織照片。由圖3(a)可知,該滾子滲碳層熱處理組織為:回火細小針狀馬氏體+粒狀碳化物,依據JB/T8881—2001《滾動軸承零件滲碳熱處理技術條件》要求,熱處理淬火組織合格,評定為2級;網狀碳化物合格,評定為1級。顯微組織中未發(fā)現有夾雜物和其它缺陷。由圖3(b)可知,未滲碳部分的淬火組織為板條狀馬氏體形態(tài),符合G20Cr2Ni4A鋼淬火組織特征[4],組織合格,且同樣未發(fā)現夾雜物和其它缺陷。

2.2 化學成分分析和硬度測試

為確定材料的化學成分是否合格,采用碳硫分析儀和X熒光光譜儀分析送檢滾子試樣的化學成分,化學成分分析結果見表1。分析結果表明,化學成分符合G20Cr2Ni4A鋼標準GB/T3203—1982《滲碳軸承鋼技術條件》要求。

在金相拋光面上,沿滾子徑向由外向里從1mm處每隔0.5mm交叉測試維氏硬度值(HV0.1) ,結果表明: 滾子滲碳層厚度≥2.5mm,符合GB/T3203—1982《滲碳軸承鋼技術條件》和JB/T8881—2001《滾動軸承零件滲碳熱處理技術條件》標準要求,滾子滲碳層合格。硬度測試結果見表2。

2.3 軸承滾子斷口形貌分析

通過掃描電鏡對送檢開裂滾子的斷口進行觀察,結果見圖4。斷口呈典型的脆性開裂特征,為多源斷裂,起始于滲碳層脆性區(qū)域,源區(qū)上有發(fā)散皺褶線,可以觀察到有多條發(fā)散擴展臺階存在,屬于正常斷口形貌特征[5]。

3 討論與建議

根據上述分析可知,送檢滾子的顯微組織、化學成分、硬度及滲碳層厚度等均合格,結合失效軸承四列滾子中只有一列滾子損壞嚴重的情況分析,可以確定該列滾子在使用時受力較大。據文獻介紹,在機器組裝過程中當軸承安裝精度不高時,軸承就會受到較大的軸向力作用,運轉時過大的軸向力直接傳遞到滾道與滾子表面,滾子受擠壓時造成滾子內孔處有較大的拉應力,當應力集中超過材料的屈服極限時,便在此處萌生裂紋進而造成早期快速失效開裂[6-7]。本案例軸向力過大的原因有可能是裝配軸承時和軋機軸承安裝時,裝配和安裝精度不高,造成工作輥軸線與支承輥軸線不平行、軋機運行中軸向力過大導致軸承失效[8]。

建議在裝配軸承和軋機軸承安裝時,提高工作輥與支承輥、軸承間的安裝精度以減少軸承受力不均,消除軸向力以避免軸向力過大而導致軸承失效。

(來源:金屬熱處理)

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